nel settore Meccanico
Miglioramento del processo di produzione in una linea produttiva
Benefici relativi al caso in oggetto
- Produttività: +37% in una settimana
- Scorte: -57% in una settimana
- WIP: -98% in una settimana
- Tempi di set-up: -31% in una settimana
- Lead time transazioni -85% in una settimana
Azioni intraprese
- Cell design
- TPM
- 5S
- Pull System
- SMED
- Standard work
in azienda con Produzione su Commessa
Riduzione costo e lead time prodotto in una azienda del settore meccanico
Riduzione costo prodotto:
- soluzione -55,6%
- soluzione -52,3%
Riduzione Lead Time:
- soluzione -22,9%
- soluzione -55,2%
Riduzione del lead time e aumento produttività in un'azienda di produzione macchine speciali
Area progettazione:
- Riduzione LT da concept a realizzazione prototipo: -57% (da 18-20 mesi a 8-9 mesi)
Area produzione:
- Capacità produttiva: +150% (da 0,8 a 2 pzi / mese)
- Produttività: +70% (da 0,1 a 0,17 pzi / mese / pex)
nel settore Energia
Miglioramento produttività - qualità e servizio
Miglioramenti conseguiti
- Riduzione tempi cambio prodotto: -100% (al montaggio) -30% (alle macchine)
- Riduzione difetti e rilavorazioni del 60%
- Miglioramento produttività: dal 16% al 20%
- Aumento efficienza impianti: da 80% al 93%
- Aumento flessibilità, raddoppio dei codici lavorati sulla stessa linea
- Riduzione scorte: -70%
Applicazione del modello "Azienda Snella" in aziende italiane
Area organizzazione
- Produttività processi gestionali: -10% FTE
- Aumento polivalenza personale operativo
Area produzione
- Tempi ciclo Std costanti e miglioramento ergonomia del Posto di lavoro
- Produttività: + 35%
- LT prodotto finito: -56%
- Definizione quantità STD dei SML e del Prodotto Finito in produzione fino al -70% delle scorte necessarie
- Disponibilità impianti: dal +20% al +50%
Processo rintracciabilità prodotto
- Fasi del processo: -50%
- Riduzione documenti: -36%
nel settore Farmaceutico
Ristrutturazione di uno stabilimento produttore di farmaci iniettabili
Riduzione full manufacturing cost: -10,322 M€
- Riduzione FTE
- Riduzione costi energia
- Riduzione overhead
- Aumento efficienza impianti
- Riduzione scarti rilavorazioni
Riduzione scorte: -70%
Applicazione modello Lean italiano azienda farmaceutica internazionale
Area laboratori (QA/QC)
- Produttività: +15% (400 k€)
- LT analisi prodotto finito: -50%
Area produzione
- Tempi ciclo polo chimico e farmaceutico: -21%
- Variabilità cicli di essicazione: da 440K ppm a 197 ppm
- Disponibilità impianti: +13%
- PROCESSO BATCH RECORD
- Fasi del processo: -50%
- Riduzione documenti: -36%
- Produttività: -2 FTE
nel settore Salumifici
Miglioramento del processo di produzione in una linea di produzione
Benefici
- Efficienza: +14% in una settimana
- Scarti: - 82% in una settimana
nel settore Alimentare
Miglioramento del processo di una linea di produzione
Benefici
- Efficienza produttiva: +14% in una settimana
- Scarti: -82% in una settimana
Miglioramento del processo di produzione di pane fresco
Benefici
- Razionalizzato il flusso degli ordini e delle informazioni
- Incremento produttività: +19%
- Riconfigurata la logistica specializzando i diversi centri di produzione-distribuzione
- Individuate e definite le soluzioni tecnologiche a supporto del miglioramento della logistica interna
- Definito il Piano di Miglioramento
nella Lean Costruction
Ridurre il tempo di realizzazione della commessa
Benefici
- Aumento della produttività nella realizzazione di un edificio uffici di 6 piani: +14%
- Riduzione del costo di realizzazione di fondazioni con Pali Trelicon: -20%
- Riduzione del tempo di ristrutturazione di un edificio: -33%
- Aumento della produttività nell’allestimento degli interni
- di 10 filiali di banca: +15%
Tempi
- Riduzione di 64 giorni: -18%
- Riduzione rottura macchine: ( 95%efficienza )
Costi
- Diretti: -64.000€
- Indiretti: -200.000€
- Materiale: -50.000€
Tempi
- Riduzione di 2 settimane del tempo di commessa: -4%
Produttività: + 13,8% (media)
- +40% Lavorazioni idrauliche
- +16% Lavorazioni elettriche